Implementasi lean manufacturing untuk meminimasi pemborosan (waste) menggunakan metode value stream mapping di pt. pura barutama

Khunaifi, Aan (2022) Implementasi lean manufacturing untuk meminimasi pemborosan (waste) menggunakan metode value stream mapping di pt. pura barutama. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[thumbnail of Halaman Judul]
Preview
Text (Halaman Judul)
hal. judul.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Bab I]
Preview
Text (Bab I)
bab 1.pdf - Published Version

Download (887kB) | Preview
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
bab 2.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
bab 3.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
bab 4.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
bab 5.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (452kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
daftar pustaka.pdf - Published Version

Download (463kB) | Preview
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
lampiran.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (417kB) | Request a copy

Abstrak

PT. Pura Barutama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan percetakan kertas berkualitas tinggi terbesar di Indonesia yang berada di Kudus, Jawa Tengah. PT. Pura Barutama memiliki 29 unit. Salah satu unit tersebut yaitu unit S, yang memproduksi selongsong rokok. mesin yang dipergunakan jumlahnya tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga terjadi ketidaktepatan waktu dan terjadinya waste. Tingginya prosentase ketidaktercapaian produksi yakni sebesar 79% maka perlu untuk dilakukan tindak lanjut observasi terkait waste pada lantai produksi. Cacat produk merupakan salah satu potensi penyebab terjadinya pemborosan defect, Womack dan jones (1996). Cacat produk yang sering terjadi yaitu bentuk selongsong rokok yang tidak simetris, kualitas kertas selongsong rokok yang mudah robek, lipatan selongsong rokok yang tidak presisi, ukuran selongsong rokok yang kebesaran. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diperlukan suatu metode yang relatif terstruktur agar dapat mudah dipahami dengan baik, yaitu dengan penggunaan metode “lean manufacturing”. Konsep lean manufacturing digunakan untuk mengurangi waste yang dapat dilihat melalui aktivitas value added activity, non value added activity dan necessary but non value added activity, dengan menggunakan tools value stream mapping (VSM) (Hardianza, 2016). Hasil dari analisisnya yaitu identifikasi pemborosan terdapat 3 waste yang telah ditemukan yaitu waiting, defect, dan transportation. Process activity mapping menunjukkan, terdapat 21 aktivitas dalam proses produksi selongsong rokok, dengan klasifikasi aktivitas operation 6, transportation 1, inspection 1, storage 7 dan delay 4, sedangkan pada tipe aktivitas terdapat 7 value adding activity (VA), 4 non value adding activity (NVA), dan 10 necessary non value adding activity (NNVA).

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: 1.Rangga Primadasa, S.T., M.T. 2.Sugoro Bhakti Sutono, S.T., M.T.
Kata Kunci: lean manufacturing, value stream mapping, root causes analysis
Subjects: Teknologi > T1 Teknologi (Umum) > Teknik industri. Teknik manajemen
Teknologi > T1 Teknologi (Umum)
Program Studi: Fakultas Teknik > S1 Teknik Industri
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 25 Apr 2022 21:59
Last Modified: 25 Apr 2022 21:59
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16480

Actions (login required)

View Item View Item